南陽(yáng)防爆電機滑動(dòng)軸承漏油原因分析
南陽(yáng)防爆電機漏油現象匯總
南陽(yáng)防爆電機漏油現象主要集中在2極和4極的箱式電機及發(fā)電機上,轉速從1500-3600rpm,6極以上的南陽(yáng)防爆電機基本沒(méi)有發(fā)生過(guò)電機漏油問(wèn)題。
圓筒機座的隔爆型電機,由于隔爆曲路結構的密封,基本上沒(méi)有向電機內部的泄露,從電機的轉速及中心高看,漏油電機主要分布如下:
1. 中心高H400-500的箱式2極電機(3000rpm),此范圍內的南陽(yáng)防爆電機由于電機結構小,負壓不是很大,漏油現象并不嚴重,但又個(gè)別案例;
2. 中心高H560-710的箱式2P電機(3000rpm),此范圍內的電機負壓很大,漏油現象相對來(lái)說(shuō)稍多一些;
3. 中心高H560以上的箱式4極(1500rpm),此范圍內的電機負壓也比較大,漏油現象也時(shí)有發(fā)生。
4. 4極箱式發(fā)電機,功率大,負壓高,也容易因為操作不當出現漏油問(wèn)題。
大功率電機多是配套用戶(hù)的重點(diǎn)設備,所以漏油問(wèn)題一直是南陽(yáng)防爆電機廠(chǎng)密切關(guān)注的問(wèn)題,一旦發(fā)現,必定迅速投入技術(shù)人員進(jìn)行分析,找出原因和解決辦法。相對來(lái)說(shuō),4極電機的漏油問(wèn)題比2極電機的漏油問(wèn)題容易解決一些,因為4極電機比2極電機的轉速低。
南陽(yáng)防爆電機漏油原因分析:
綜合歷年積累的治理電機漏油的經(jīng)驗,南陽(yáng)防爆認為,造成電機漏油的主要原因在于:
1. 產(chǎn)品設計方面:
1.1 電機內部的負壓產(chǎn)生的抽油及油霧現象,這是所有漏油點(diǎn)擊上均存在的問(wèn)題,是造成電機漏油的關(guān)鍵原因,這是國際上行業(yè)的普遍現象,無(wú)法徹底解決,只能盡量減少漏油現象的發(fā)生,提升用戶(hù)的滿(mǎn)意度。
1.2 電機所需潤滑油量的參數提供不準,偏大。
1.3 進(jìn)油管路沒(méi)有流量計儀表。
1.4 部分滑動(dòng)軸承的平衡氣壓管通徑不能設計很大,補氣量不足。
1.5 內風(fēng)扇距離軸承太近,機座的端部進(jìn)風(fēng)道很窄,有的不足100mm,導致軸承部位的負壓很大。
2. 滑動(dòng)軸承的制造質(zhì)量方面:
2.1 軸承的浮動(dòng)密封圈質(zhì)量達不到國外的水平或者材質(zhì)不對;
2.2 機械加工件(軸承座、軸瓦、軸)的加工精度達不到設計要求;
2.3 部分軸承有砂眼、縮孔等缺陷,有滲油現象;
2.4 軸承座上的各絲堵、油標未擰緊,加注潤滑油后有向軸承座外滲油現象。
3. 南陽(yáng)防爆電機裝配質(zhì)量方面:
沒(méi)有按相關(guān)的要求涂抹密封膠及填充密封油脂;
裝配過(guò)程中,浮動(dòng)密封圈有損傷的現象。
4. 電機試驗方面:
試驗時(shí)供油量過(guò)大,試驗用的回油管變徑后,回油通徑小,油漏至電機內部。
5. 用戶(hù)現場(chǎng)安裝使用方面:
5.1 用戶(hù)的進(jìn)回油管安裝不合適,回油不暢;
5.2 供油壓力高,供油量大;
5.3 供油系統中的潤滑油混有過(guò)多的氣體,潤滑系統中的排氣裝置有問(wèn)題。
5.4 聯(lián)軸器保護罩設計不合理,造成軸承外蓋處產(chǎn)生負壓區,造成軸承向外漏油。
綜上所述,南陽(yáng)防爆電機漏油的問(wèn)題是一個(gè)綜合性的問(wèn)題,涉及到電機設計、滑動(dòng)軸承的制造工藝與質(zhì)量、電機裝配質(zhì)量、電機試驗供油操作以及用戶(hù)的安裝使用等方面。只有作為制造商的供給側不斷提供設計水平、裝配水平、精細化管理生產(chǎn)和試驗流程,加強操作的規范度,作為用戶(hù)的消費側嚴格按照使用說(shuō)明書(shū)使用和維護,才能夠減少南陽(yáng)防爆電機的漏油問(wèn)題,從而減少維修保養帶來(lái)的直接和間接損失。